在莱美科技股份有限公司近50℃高温的厂房内,林圭文负责车间内所有设备运转。作为该公司的定型机操作能手,林圭文一直在和机械打交道。不夸张地说,如果机械轨道上的螺丝钉有偏离,他靠耳朵就能听出来。
这是日积月累下的成果,可见林圭文的工作并不轻松。
自2000年进入莱美科技股份有限公司印染生产一线,林圭文就没和机械设备分开过。从早上7点半开始投入工作,印花会不会起皱,会不会跑花,定型机轨道是否准确,加工时有无杂质出现……这些都归他管,任何环节出了问题,林圭文也都是直接负责人。
“布匹在压辊定型时稍有不慎就会被拔丝或者被劈开一个小洞,造成次品。”这也是林圭文最担心的事情之一。2012年以前,林圭文经常遇到这样的问题。厂里的一些设备由于挤压面力度大,在定型时,布料会因为挤压过重造成瑕疵。当时,设备运转时所花费的功率也达不到政府节能降耗的标准。转型升级成了这位车间负责人最主要的目标。
“技改要从节能降耗着手,否则效率根本高不起来。”林圭文给自己定下目标。客户来厂洽谈业务的时候,他就和他们沟通,根据客户的需求来进行技术改革。
据悉,定型机上有一个拖布装置,之前只有两个总功率在22千瓦左右的大压辊为布匹定型,负荷大,稳定性不高。凭着对机械设备的了解,林圭文就自己研究,花了半个月的时间重新设计,用四个总功率在2.2千瓦的小型压辊,上下左右错开来带动布匹的走势,减少挤压。这样下来,比原先节省了不少耗电量,效率也比原来提升20%。
目前,该定型机拖布装置已经获得实用新型专利,并且已经普及到该厂各个生产车间。